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    鍋爐加藥自動控製係統的設計

    1 引 言

      目前,我國對大型鍋爐的給水與蒸汽質量指標要求十分嚴格,因而需要對爐水品質連續監控。測量pH值大多采用傳統的PID控製算法,但在反應過程中,因其中和點附近的高增益使得難以調整傳統PID控製器參數。因此隻能采用很小的比例增益,否則係統不穩定,而比例增益過小,又將使係統的動態特性變壞。對於鍋爐給水加藥測控裝置,已經實現了加藥係統的自動化,但無自動配藥設備,仍需根據汽水實驗室的化驗結果人工配藥,這樣不僅工作強度大,而且所加的氨、聯胺均屬有劇毒易揮發物質,會給操作者造成嚴重危害,並導致環境汙染。為此,提出變增益三區段非線性PID和積分模糊控製(IFC)算法的兩種新型pH值控製法。通過對帶有時滯的pH值中和過程進行數字仿真,結果表明,這兩種控製算法均具有魯棒性強,響應速度快和控製精度高的特點,尤其是IFC算法能克服pH值中和過程中的較大時滯。通過在某電廠的實際應用,已實現了鍋爐給水配藥、加藥係統的全自動控製。

    2 pH值控製方法的研究

      2.1 常規PID控製


      PID控製是按偏差的比例(P—Proportional)、積分(I—Integral)和微分(D—Derivative)線性組合的控製方式。圖1為常規的PID控製係統。其中,r為參考輸入信號;PID為控製器;P為被控對象模型;d為幹擾量;e(k)為係統誤差;u(k)為控製量;pH(k)為被控過程輸出量。由圖可見,常規PID控製中的比例作用實際上是一種線性放大或縮小作用,很難適應酸堿中和過程中被控對象非線性的特點。
     


    圖1 典型pH值控製係統


      2.2 變增益三區段非線性PID控製

      將pH值變化按拐點分為:一個高增益區和兩個增益係數不同的低增益區。高增益區控製器采用較低增益;低增益區控製器采用不同的高增益,以滿足係統期望的性能指標。此外為防止積分飽和,采用帶死區和輸出限幅的PID控製算法。

      2.3 模糊控製

      模糊控製算法概括為:根據本次采樣得到的係統輸出值,計算出輸入變量;將輸入變量的準確量變為模糊量;根據輸入變量(模糊量)及模糊控製規則,按模糊推理合成規則計算控製量(模糊量);由上述得到的控製量(模糊量)計算準確的控製量。

    3 電廠鍋爐給水加藥控製係統

      某發電廠共有4台300MW的發電機組,分為兩個單元,一單元為1#、2#機組,二單元為3#和4#機組。每個單元加藥91手机看片包括鍋爐補給水(生水經各種水處理方式淨化後,用於補充火力發電廠的汽水損失)和爐水兩種用水。現以二單元為例,加藥係統采用兩用一備共3台加藥91手机看片,即3#和4#機組各用l台加藥91手机看片,當其中1台出現故障時切換到備用泵。在該係統中通過檢測pH值來控製爐水中磷酸鹽的加入量,pH值要求控製在914~9.78,當其中1台機組的pH值低於9.4時,啟動相應機組的91看片下载安装。此時,磷酸鹽加藥箱內的磷酸鹽溶液經過管道(管道上的閥門都為手動閥,正常時為打開狀態)被泵入相應機組的除氧器出水管加藥點。若3#機組的加藥91手机看片出現故障,則打開備用泵與其相連管道上的閥門,備用泵接替3#機組的加藥91手机看片,為3#機組的爐水加藥;4#機組亦然。由於爐水中加入了適當的磷酸鹽及氫氧化鈉,可提高爐水的緩衝性能,並有利於維持爐水pH值的穩定性,從而防止鍋爐水冷壁的結垢和腐蝕。

      該係統將爐水水樣經過減溫減壓裝置引入磷酸表及pH表探頭進行測量,經過模擬量轉換,再經控製係統PID運算後控製變頻器輸出,控製91看片下载安装轉速,從而實時控製爐水的加藥量,使爐水的磷酸根濃度與pH較好地保持在合格的範圍內。圖2給出其控製流程圖。該控製分為調節器、執行器、被控對象及變送器4部分。其中,調節器由S7-200PLC和相應控製軟件組成;執行器由變頻器、電機和91手机看片組成;被控對象為爐水;變送器采用分析儀表,即pH表。
     


    圖2 控製流程圖


      3.1 控製流程

      圖3給出3#機組的爐水加藥控製係統。該係統從在線分析儀表(磷酸根表、pH表)中提取4~20mA信號,根據運行工藝參數和確定的數學模型進行窗口式PID複合運算,中間結果送變頻器,控製91看片下载安装加藥量以實現加藥的自動閉環調節。
     


    圖3 3#機組爐水加藥控製係統


      3.2 控製係統組成

      該控製係統選用上位機軟件WinCC+西門子PLC的組合方案。PLC係統通過PorfiBus總線方式與上位機WinCC連接。如圖4所示。其中上位監控部分由工業計算機(WinCC)來完成。監控工作人員可通過CRT實時監控係統的運行狀況.設定或修改係統的運行參數,同時通過CRT遠程軟件控製係統運行。上位工控機進行數據處理和管理,並與MIS係統等聯網。上位機可對控製器進行組態,組態範圍包括控製器的網絡地址和時間、選擇控製算法、設定算法參數、設定控製量的設定點、選擇算法中輸入量及輸出量的通道等。下位控製部分由安裝在現場的一套可編程控製器(PLC)來完成。它是自動加藥控製係統的核心,用於采集相應的水質數據。由於化學加藥係統具有純滯後性質,會導致控製作用不及時,引起係統產生超調或振蕩,而利用計算機可方便實現滯後補償。采用改進的數字PID控製算法和模糊控製算法,使控製器利用輸出控製信號調節現場的交流變頻器,進而控製電機的轉速,以調節91看片下载安装。電氣部分的控製方式設計為遠程和本地兩種,以實現手動/半自動/自動三種功能,後兩種功能由上位機切換。
     


    圖4 控製係統組成


    4 IFC算法的濾波處理應用

      控製係統中,濾波程序的基本原理是在周期內連續采樣5個數值,並求出其平均值采集當前值,並求出采集值與平均值的差值△=Xi-X;若|△|>0.2,則舍棄Xi,取X=0.2作為按實際情況設定的信號波動範圍值;若|△|≤0.2,則X1出棧,X2替換X1,X3替換X2,X4替換X3,依次遞推。用當前采樣的X6替換X5,然後用這5個新數值再求X,進行比較,如此循環執行該程序即可實現濾波功能。圖5為采用濾波程序後,放大了的pH值趨勢,由此可見,濾波效果良好。圖6給出控製操作界麵圖。
     

     


    圖5 放大的pH值濾波效果圖


    圖6 控製操作界麵圖


    5 結 語

      實踐證明,基於PLC的化學自動加藥控製係統可靈活滿足各類化學加藥係統的在線監控。該係統投運以來,運行穩定、可靠、鍋爐及輔機設備能**實現自動調節,達到了預期效果,解決了以往手動控製難保證水質指標穩定的問題,減輕了運行人員的工作強度,得到一致好評。
     

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